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超纤非织布印染废水处理方(fāng)案

来源:本站(zhàn)   发布时间:2017-02-13   点击:

随着科技的发展,印染行(háng)业普遍采用碱(jiǎn)减量技术, 使涤纶织物获得光滑(huá)柔软的手感、悬垂感和(hé)飘(piāo)逸感等丝 绸织物的性能,并使织物在其他品质,诸如染色性等方 面甚至超过了天然(rán)纤维(wéi)。但是由此而(ér)产生的碱减量废水 COD高(gāo),可生化性较差,污染严重,已成为(wéi)难处(chù)理的工(gōng)业废水之一。

1 项目概况

厦门某纤维材料有限公司是一家从事超细纤维(wéi)非 织造布的生产,并(bìng)制成高(gāo)档聚(jù)氨酯合成革的公司。该公司在生产过程中排放(fàng)的废水(shuǐ)主(zhǔ)要有四种类型,其 中,碱减量废水800m3/d,COD为2000~80,000mg/L; 染色废水480m3/d,COD含量为800~1400mg/L;生 活污(wū)水150m3/d,COD含量为300~500mg/L;其它废水 100m3/d,COD含量为2000~3000mg/L。该项目废(fèi)水处理 执行《厦门市(shì)水污染排放控(kòng)制标准》(DB35/322-1999) 中的一级排放标(biāo)准,各(gè)项指标要求见表1

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2 污水处理设备处理工艺流程

由于生(shēng)产工艺各工段产生的废水具(jù)有不同性(xìng)质,应采取分质分治的工(gōng)艺对其(qí)进行处理。

2.1 分质分治(zhì)工艺(yì)路线

2.1.1 浓碱减量废水处理

浓碱减量废水源自生产(chǎn)工艺前段碱液池,NaOH含量 可达到1%~2%,COD浓度达到5×104~8×104mg/L。水 中的对(duì)苯二甲酸盐含量高,有较大的回收价值。为提高 回收的对苯二甲酸(TA)纯度,设计中采(cǎi)用多介质过滤 器进行预处理,去除水中杂质,再进行后续酸析处理。 采用硫酸对碱减量废(fèi)水进行酸(suān)析以回收TA,pH值(zhí)越 低则析出的TA量越大。通(tōng)过试(shì)验分析比较,酸析应控(kòng)制 pH在3.5,TA析出量和硫酸投加量可达到佳平衡(héng)点。酸 析反应时间应保证20min,再进入浓缩池,浓缩液用防腐 聚丙烯厢式压滤机进行脱水回收(shōu)TA。该废水(shuǐ)经过酸析处 理(lǐ)后可使COD去除率大于65%,BOD5/COD提升到0.3以 上(shàng)。浓缩澄清液(yè)和滤液到集水池进行再处理。

2.1.2 稀碱减量(liàng)废水处理

该废水(shuǐ)pH值为13~14,COD为2×104~4×104 mg/L,主要为生产工艺后段清洗水。由于TA浓度较低 且量大,若直接加硫酸(suān)进行(háng)酸析,则达到酸析点(diǎn)的投酸量大,而TA析出量少,使得单位处理成本上升。为此, 拟先将稀碱减量废水用于脱硫除尘,由于废水中的NaOH 能和烟气中SO2快速反应,在有效去除SO2的同时,废水(shuǐ) pH降低,减少后(hòu)续酸析(xī)的硫酸(suān)投加量(liàng)。考虑到TA回收 需要,通过(guò)调节脱硫水回(huí)流量,控制pH在6.5以上(shàng),防 止TA析出。试验证明,该控制点的脱硫效率达到95%以 上,可使烟气达标排放,为企业解决了另(lìng)一环保难题。 脱硫废(fèi)水经过沉淀后,澄清液再投加硫酸(suān)进行酸析 处理,同样控制pH在3.5,后续处理(lǐ)与上述浓碱减量一(yī)体化污水处理设备水处理工艺一致。

2.1.3 铁碳微电解

酸(suān)析后废液pH低,若(ruò)直接采用碱回调,则投碱量 大,增加处理成本。可利用原电池原理,在酸性条件(jiàn) 下,反(fǎn)应池中形成无数以铁为阳极、碳为阴极的(de)微型原 电池,电极反应如下:

阳极:Fe-2e→Fe2+ E0(Fe2+/Fe)= -0.44V

阴极:2H++2e→ 2[H]→H2↑ E0(H+/H2)=0V

电极反(fǎn)应(yīng)产生的Fe2+在(zài)后续处理中将被作(zuò)为混凝剂 使用,且在曝气条(tiáo)件下多形(xíng)成Fe3+,有利于后续的混凝 反应,减少混凝剂投加量。而电(diàn)极反应产生的羟基自由(yóu) 基(OH•)可氧化多种有机物。在充氧曝气条件下(xià),经 过30min铁碳微电解反应后,废水的COD去除率可达到 50%~60%。

pH影响微电解的电极反应速率和产物生成,而反 应终水中导致OH-浓度增加(jiā),pH上升。试验表明,当(dāng) pH升高了1.5左右之后趋缓,即出水pH一(yī)般(bān)在4.5~5.0。

2.1.4 综合废水(shuǐ)处理

其它废水主要有实验(yàn)室废水、织机(jī)含油废水(shuǐ)、差别 化纤(xiān)工艺废水等。这(zhè)部(bù)分水经过隔油预(yù)处理后与锦纶(lún)印 染废水混合后,再进入曝气混合池与铁碳微电解池出水 进行曝气(qì)混合,同时投加(jiā)石灰,调节pH至8.0。

由于铁碳(tàn)微电解池出水pH值较低,且水中含有大量 Fe2+、Fe3+、硫酸根等,选择投加石灰(huī),可同时形成CaSO4 和Fe(OH)2、Fe(OH)3 等(děng)沉淀物,并形成混凝(níng)效果,通过吸 附架桥作用去除水(shuǐ)中(zhōng)污染物质(zhì)。在后续(xù)的混凝反应池中 再投加助凝剂,以增强沉淀去除效果。

中试数据表明,印染废水与铁碳反应后(hòu)的碱减量废 水混合处理的加药量和(hé)处理效果,与各自单(dān)独处(chù)理相比 较,可节省加药量(liàng)约30%,并且出水水质更佳。经过混 凝反应和斜管沉淀后,混合废水COD可控制在3000mg/L 左右,BOD5为1000~1600mg/L。这时再与生活污水混合进行后续(xù)生化处理(lǐ)。 生化处理工艺采用U A S B +接触氧化工艺。针对 水中残(cán)留的一定量的(de)生物难降解物质,采用UASB工 艺。UASB工艺出水COD为500~1200mg/L,BOD5约为 300~700mg/L。而(ér)接触氧化工艺通过(guò)充氧曝气和好氧菌 胶团的作用,进一步氧化分解水中污染物质,并通过二沉池的污(wū)泥回流,提高生(shēng)化(huà)系统污泥活(huó)性。

由于该项目的废水污染物浓度高,水质变化大,因 此在(zài)后段增(zēng)加混凝(níng)沉淀池、生物滤池和砂滤池(chí),可确保 出(chū)水色度和(hé)有机物达标排放。

工艺产生的污泥主要为混凝沉淀(diàn)污泥和生化剩余污泥,通过浓缩(suō)、压滤脱水(shuǐ),干污泥外运妥善处置。

2.2 工(gōng)艺流程

综合上述分析(xī),确(què)定废水处理工艺流程如(rú)下图(tú)。

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2.3 处理效果

根据中试试验(yàn)数据,该处理系(xì)统各工段处理效果(guǒ)如表2所示。

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3 经济效益分析

本设(shè)计总装机容量为(wéi)193kW。岗位定员10人。通(tōng)过 分析核算,该项目(mù)所有废水经过处理至达标排放,平均 吨水直接处理成本为0.89元(yuán),其中包含人工、药剂、动 力(lì)、维修(xiū)耗材等各项(xiàng)直(zhí)接费用。工艺回收的TA含(hán)量可(kě) 达到95%以上,可作为较初级的化工原料应(yīng)用,为企业 创造(zào)了可观的经济效益。

4 结论

(1)印(yìn)染厂(chǎng)碱减量(liàng)废水经(jīng)废(fèi)酸酸析,控制酸析点(diǎn)pH在(zài)3~4范围,可有(yǒu)效回(huí)收(shōu)TA,COD 去(qù)除率大于60%,并使得废水的(de)B/C 比提升到0.3以(yǐ)上,适合生物处理。

(2)经过(guò)酸析处理的碱减量废 水经铁(tiě)碳微电解反应(yīng)池,既提高了 pH值,又去除了50%~60%的COD。 还可使得出(chū)水富含混凝成分(fèn),用于其(qí) 他印染废水的混凝处理,可节省药剂 量30%。

(3)UASB-接触氧化(huà)处理工 艺,可实现碱减量废水、印(yìn)染(rǎn)废(fèi)水、 生活污水等混合(hé)废水的达标处理。

 

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